

雨湖融媒1月9日讯(通讯员 王志平 刘江滨)2025年12月初,中国兵器江南工业集团机加二分厂收到紧急生产任务,要求在30天内完成Y系列科研产品筒身的机加工作。时间紧,任务重,机加二分厂立即召开会议,要求车工班成立党员突击队,全力以赴开展筒身的机加工作。
该产品筒身具有显著的薄壁大长径比特征,其外圆定心部位的尺寸精度与形位公差要求极为严苛,尺寸公差不到0.1mm。按照原有的加工路线,一个顽固的难题始终无法根除:筒身在经过焊接和热处理后,内部应力分布发生复杂变化,导致最后车削定心部位时,成品往往产生难以接受的椭圆,严重制约其一致性。
“问题出在工序顺序上,必须把车削提前到应力产生之前”,机加二分厂党总支书记李纯章提出建议。党员突击队队员王志平、王高锋按照此建议,提出“卡环夹持法”革新。在筒身焊接热处理后车削定心部位的工序中,在定心部位区域外加装一个高强度工艺卡环,以强制校正并维持其圆度后再行车削。然而,新的问题随之暴露,卡环本身对刀具路径形成了空间干涉,影响了车削操作的流畅性与稳定性。更棘手的是,即便在强大约束下车削出定心部位,在卸除卡环后,由于其残余应力的部分释放,定心部位圆周不同区域仍出现微米级的残留高度差,精度不能完全达标,首次工艺革新遭遇挫折。
随之,在技术副厂长的指导下,攻关团队进行了多轮“头脑风暴”与工艺仿真验证,大胆提出一个颠覆性的工序思路。这一调整的核心在于,在最稳定、应力最小的毛坯阶段,就利用数控设备完成定心部位的精密加工,将转速控制在50-60r/min,进给速度控制在0.3mm/r,调整每次切削量为0.25mm,确保其几何精度完美无缺。随后的焊接与热处理环节,则通过精准控制工艺参数,最大限度减少对已完工定心部位精度的影响,最终定心部位圆跳动在0.5mm内。
为确保新工艺路线下产品的万无一失,机加二分厂的突击队将控制精度的标准设定到了严苛的地步。壁厚保障方面,产品成型后必须通过严苛水压测试。同时,精准预判精加工后续焊接与热处理程序产生的应力形变,在车削阶段就进行精确测算与控制,确保关键区域壁厚稳定在公差范围的上差附近,为产品赋予更强的结构裕度和形变范围。强度提升方面,在最终热处理淬火环节,精确控制温度曲线,将热处理温度稳定控制在工艺要求的下差范围。这一精准“低温淬火”控制,在保证材料硬度的同时,有效细化了晶粒,显著提升了筒身的综合强度和韧性。
随后的日子里,分厂车工班班长王志平带领党员突击队员日夜轮班,采集分析每一阶段的数据。党员贺维为优化车削参数,每天除了吃饭睡觉外,时刻坚守在机床旁。特种作业班班长黄海涛则连续十数天坚守热处理炉旁,严密监控每一度温度的变化,确保工艺纪律得到百分之百的执行。
从“跟随治疗”到“预先控制”,从“消除症状”到“根除病因”, 机加二分厂党员突击队以精湛的技术,严谨的作风和创新的勇气,成功解决了薄壁大长径比筒身定心部位加工的失圆难题,确保了Y系列科研产品筒身机加任务的按时完成。他们用智慧和汗水,将党旗插在技术创新的高地,为后续批量生产奠定了坚实的基础。
责编:易阳思
来源:江南工业集团
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